“报告!整流变压器抢修完毕,接地线全部拆除,人员撤离现场,线路具备带电条件!”近日,在整流变压器抢修现场,能源管控中心电检人员顾不得擦拭满脸汗水,向现场负责人高声汇报。随着这声清晰报告,一场历时数小时、与时间激烈赛跑的极速抢修战,终于画上了圆满句号。

此次抢修源于前期一次细致入微的日常设备巡检。当时,巡检人员按照既定流程对设备进行排查,突然发现1#整流变压器低压A相桩头温度骤升至135℃,这一异常高温可能加速绝缘层老化,进而影响设备正常运行。面对这一紧急情况,能源管控中心团队没有丝毫慌乱,第一时间采取应急措施,增设冷却风机对桩头进行强制降温,经过持续努力,桩头温度逐步降至80℃稳定区间。同时密切跟踪生产节奏,精准研判每一个生产环节,耐心等待最适宜的检修窗口,为后续彻底解决故障、开展全面检修做好充分准备,确保检修工作既不影响正常生产,又能达到最佳效果。
15时30分,随着系统检修指令下达,电检人员迅速响应,立即启动应急预案:一边上报生产调度室,一边同步协调安全环保组、设备能源组和基层工段,快速组建一支专业抢修队伍,一场攻坚战即将打响。

16时整,抢修团队抵达现场开始作业。经过快速诊断,故障根源锁定为桩头螺栓接触电阻增大、温度异常。针对问题,团队制定了“四步抢修方案”并组织实施:第一步断电隔离,在确保安全的前提下,抢修人员快速完成设备断电操作,同时基层工段同步调整工艺参数,保障其他生产环节不受影响;第二步精准拆检,打开设备后,现场发现桩头氧化层与积碳堆积严重,印证了前期判断;第三步专业处置,维修人员快速清理、紧固部件,仅用20分钟便完成核心作业;第四步复测验收,持续监测2小时,桩头温度稳定在45℃,设备运行一切正常。
抢修过程中,面对时间紧、作业空间狭窄、环境温度高等挑战,维修班长主动带头,钻进设备缝隙开展核心作业,汗水很快浸透了工服;生产设备技术人员全程驻守现场,实时提供技术指导,确保每一步操作零误差,最终较原计划提前完成抢修任务,不仅保障了供电系统稳定高效运行,而且为其他检修作业赢得了宝贵时间。
此次抢修,不仅检验了能源保供团队“监测-响应-处置”的闭环管理效能,更用实际行动诠释了“预防为先、精准专业、快速响应、协同作战”的检修理念,为公司生产系统稳定运行写下了生动的能源保供注脚,也为后续应对各类设备突发状况积累了宝贵经验。
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